(1)帶鋼在粗軋機可逆軋制過(guò)程中出現板形楔形、鐮刀彎等情況,需調整單側輥縫,但離合器為齒式連接,離合器嚙合經(jīng)常不到位,影響軋制節奏。目前,粗軋機單側調整輥縫只能在加熱爐來(lái)料,粗軋機軋制第一道次之前完成,且需要人為確認壓下離合器是否嚙合到位,無(wú)法實(shí)現根據板形隨時(shí)調節和控制輥縫,影響板形質(zhì)量。
(2)粗軋機軋輥輥縫實(shí)際位置與設定值偏差超出范圍(>2mm),造成壓下系統保護,無(wú)法擺位。
(3)兩臺壓下電機雖然型號相同,但電機在制造和安裝過(guò)程中存在差異,且兩臺電機通過(guò)離合器同軸連接,在離合器兩側產(chǎn)生轉矩,經(jīng)常損壞離合器。
改造措施如下1.粗軋機操作側和傳動(dòng)側輥縫APC獨立控制APC(位置控制)是在指定時(shí)間內將被控對象的位置自動(dòng)控制到預先給定的目標值上,使控制后的位置與目標位置之差保持在允許偏差范圍內。原粗軋機壓下系統的壓下絲杠裝設位移傳感器檢測軋輥輥縫實(shí)際位置,輥縫設定值S設定值與傳動(dòng)側、操作側兩側輥縫實(shí)際位置的平均值S相減,得出ΔS輥縫偏差值。根據ΔS輥縫偏差值絕對值的變化動(dòng)態(tài)控制壓下速度給定信號,實(shí)現輥縫控制。改造開(kāi)發(fā)粗軋機操作側和傳動(dòng)側輥縫兩個(gè)APC通道獨立工作,并以各自的輥縫設定值作為控制目標,PLC通過(guò)采集傳動(dòng)側、操作側輥縫實(shí)際位置,將各自設定的位置目標值與實(shí)際值相減,得出傳動(dòng)側ΔS傳動(dòng)側輥縫偏差值傳動(dòng)側設定值傳動(dòng)側實(shí)際值,操作側操作側輥縫偏差值操作側設定值操作側實(shí)際值。壓下傳動(dòng)裝置在原有雙閉環(huán)速度調節系統的速度環(huán)之外加入1個(gè)位置環(huán),根據下列公式,分別計算壓下傳動(dòng)裝置速度給定,實(shí)現輥縫控制。